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布袋除塵器的日常保養(yǎng)要點及除塵過濾措施

時間:2018-12-02 20:00:24 作者:興天環(huán)保文章來源:本站點擊:164

布袋除塵器環(huán)保系統(tǒng)要經(jīng)常注意并及時做好除塵布袋和清灰系統(tǒng)的檢查工作,可除塵器的正常運轉(zhuǎn)和延長其使用壽命。除塵器的工作原理各有不同,所以除塵器的發(fā)展也呈現(xiàn)了多元化的發(fā)展,種類的增多必然導致各類問題的出現(xiàn)。要經(jīng)常檢查風機軸承的潤滑情況是否良好檢查所有緊固件是否緊固。

除塵器操作人員要定期檢查風機和輸灰設(shè)備傳動皮帶是否安裝正確和情況良好,若發(fā)現(xiàn)皮帶破損應及時更換,當皮帶或槽輪上有油污時,應用干凈抹布及時擦凈。 檢查防護裝置是否良好,若發(fā)現(xiàn)防護裝置有不現(xiàn)象,應及時排除。

除塵器設(shè)備啟動前要檢查除塵器內(nèi)有無物料或其他雜物,若有時應干凈。檢查清灰氣源壓力是否達到規(guī)定值,調(diào)整吸塵罩管道閥門開關(guān)位置。布袋除塵器平時在使用時也應該知道關(guān)注一下別的輔助機器的情況,定期檢查一下使用的機器是否有油,以免到時候帶來不的麻煩。

布袋除塵器的除塵原理:

布袋除塵器在除塵時,是通過風機的吸力使集塵罩內(nèi)形成負壓,把粉塵吸入除塵器內(nèi)。在除塵器的中箱內(nèi)有若干個除塵布袋。除塵布袋是有透氣性的,濾布之間有壓差,氣體就可以從間隙中傳過流向?qū)γ妗:瑝m氣體流向濾布粉塵被濾布阻擋,動量接近于0,沉積在布袋表面,經(jīng)振打或者脈沖打落入灰斗,穿過濾布的氣體被凈化,排出除塵器外。在選擇濾布時要根據(jù)粉塵的性質(zhì)、溫度、粒徑、有無腐蝕性來確定。

布袋除塵器的過濾原理:

工作時含塵氣流從箱體下部進入除塵器灰斗后,由于氣流橫截面積突然擴大,流速降低,氣流中的一部分大顆粒、密度大的粉塵及凝聚塵粒在離心力、及重力作用下沿筒壁旋落灰斗;粒度細、密度小的微小塵粒懸浮于氣體中通過氣流分布裝置,均勻進入過濾室中彌散于除塵布袋間隙,通過除塵布袋表面的慣性碰撞、篩濾等作用而沉積在布袋表面,凈化氣體由主風機排出。 

某公司除塵設(shè)備采用的是布袋除塵器,由于是國內(nèi)開始一臺生物質(zhì)鍋爐,沒有成熟的經(jīng)驗可借鑒,當初設(shè)計時參照燃煤電廠的經(jīng)驗設(shè)計,而當前鍋爐入爐燃料水分由設(shè)計時的14%,增加至35%~45%。經(jīng)過計算,煙氣量由198000m3/h上升至280000m3/h,過濾風速升高至1.4m/min,自投產(chǎn)以來布袋除塵器故障頻發(fā),影響了除塵效果。主要問題體現(xiàn)在:

1)布袋有糊袋現(xiàn)象,倉室差壓大。

2)除塵器過濾面積偏小,煙氣流速快,除塵器阻力大,廠用電率升高。

3)除塵器倉室護板腐蝕,漏風嚴重,漏風率能達到30%;粉塵排放量超標,環(huán)保壓力增大。

4)除塵器漏風使除塵器溫度降低,加劇了除塵器腐蝕。

2技術(shù)改造措施

2.1延長布袋使用壽命

1)加裝旋風分離裝置,分離煙氣中大顆粒未燃盡飛灰。將原來除塵器入口前的沉降室拆除,在原址新安裝兩臺旋風分離器,將煙氣中的大顆粒未燃盡飛灰分離,避免大顆粒飛灰吸附在布袋上燒壞布袋。

2)除塵器擴容,增加過濾面積。在除塵器入口增加兩個過濾倉室,規(guī)格與原倉室一致。改造后,布袋由1008條增加至1344條,過濾面積增加至4424㎡,過濾風速降至I.05m/min。除塵器壓差由2600Pa下降至2200Pa。為進一步降低過濾風速,降低除塵器阻力,延長布袋使用壽命,公司進行新型褶皺布袋試驗。與傳統(tǒng)圓布袋相比,相同的規(guī)格下,過濾面積可增加50%~80%。目前將2個倉室的布袋更換為褶皺布袋,總過濾面積增加至5266.8㎡,增加了842.8㎡,在相同的煙氣量下,過濾風速從1.05m/min下降至0.89m/min,除塵器壓差下降了200Pa。

3)增加灰斗溫度測點,防止因堵灰造成的布袋燒壞現(xiàn)象。運行中為防止灰斗積灰導致燒毀布袋,在灰斗中下部增加了兩個溫度測點,當灰斗溫度不正常升高時警報提示,可以及時發(fā)現(xiàn)清堵,避免燒壞布袋,提高了布袋運行的性。

4)打開提升閥,降低阻力,減少漏風現(xiàn)象。原PLC程序是布袋除塵器自動清灰結(jié)束后立即打開該倉室提升閥,容易造成倉室內(nèi)未落盡浮灰被抽至布袋,使布袋重新沾灰增大阻力。更改PLC程序打開提升閥,使灰落盡,減少布袋二次沾灰現(xiàn)象另外原布袋除塵器灰斗卸灰電機不間斷運轉(zhuǎn),長時間運轉(zhuǎn)磨損,有漏風現(xiàn)象,通過更改卸灰電機運轉(zhuǎn)時間,在提升閥關(guān)閉時才開始運轉(zhuǎn),當噴吹結(jié)束,提升閥打開后停止運轉(zhuǎn),減少漏風。

5)針對生物質(zhì)電廠煙氣特點,篩選布袋材質(zhì)。投產(chǎn)初期,由于參照燃煤電廠設(shè)計,未考慮生物質(zhì)電廠煙氣中的水份大因素,布袋使用的是普通材質(zhì),布袋強度不夠,運行中布袋極易出現(xiàn)損壞,同時還出現(xiàn)糊袋現(xiàn)象,造成粉塵排放超標和布袋差壓大現(xiàn)象。為此,某公司進行多次試驗,使用不同材質(zhì)的布袋,從較初的純PPS布袋,到PPS十PTFE,PPS十PTFE十覆膜布袋、到PTFE基布、濾料為PPS,PTFE混紡,通過比較試驗,選出較后一種適合某公司特性的布袋,延長了布袋使用周期,提效率。

2.2減緩除塵器腐蝕程度

生物質(zhì)燃料中水分較大,達到35%~40%,含量較高,除塵器腐蝕漏風嚴重,普通高溫油漆效果不佳,每年都需要對除塵器進行,檢修工作量大。同時,除塵器漏風使煙氣溫度降低,布袋發(fā)生糊袋現(xiàn)象,影響除塵效率。

經(jīng)過調(diào)研,采用新型材料一硅晶泥涂料,試運半年以后檢查,除塵器鋼板表面光滑,沒有腐蝕跡象。

另外,還將一個倉室更換為不銹鋼板,防止倉室鋼板腐蝕,目前使用效果較好,由每年檢修延長至3年一次。

2.3電動鎖氣器改造

在電動鎖氣器殼體內(nèi)壁貼防磨陶瓷片,減少葉輪和殼體的磨損,使鎖氣器密封嚴密,減少漏風。同時,在電動鎖氣器下方增加氣動閘板,與電動鎖氣器連鎖開關(guān),形成雙層密封,的減少了因密封不嚴而漏風。


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